Wir machen Fortschritte

Unterwasser-Struktur

Antriebsregler Seit heute Morgen haben wir endlich wieder funktionierende Antriebsregler. Diese bereiteten uns in den vergangenen Tagen etwas Bauchschmerzen. Nun scheinen alle Parameter gut eingestellt zu sein. xsens und IG500 In Kiel hatten wir erhebliche Probleme mit unserem Lagesensor. Es traten Yaw-Abweichungen (Kompass) von bis zu 140° auf, was eine Orientierung ziemlich erschwert. Das Meerestechnisches […]

Fotos

Hier kommen die versprochenen Bilder:     Nach dem dritten Tag sind die frischen Team-T-Shirts aus. Das Trocknen auf dem Hafengelände ist natürlich eine reine Marketing-Strategie. Das Team aus Madrid hat von seinem Sponsor bq einen 3D-Drucker mit auf dem Weg bekommen, den wir auch nutzen dürfen. Wir ergreifen die Gelegenheit und drucken Blenden für […]

Eine Testfahrt im Hafenbecken

Ein altes Problem ist wieder aufgetaucht: Das Sonar verstellt sich um einen zufälligen Offset. Damit haben wir uns bereits vor Monaten rumgeschlagen, allerdings trat es abrupt nicht mehr auf, so dass wir es aufgeschoben haben. Murphys Gesetz: Jetzt ist es wieder da. Das Team aus Bremen schnappt das auf und hat einen Tipp für uns. […]

Reise gut überstanden

Unser Team in La Spezia

Am Donnerstag, den 18.09.2014, brechen wir endlich auf zu unserem großen Wettbewerb. Mit dabei sind (von rechts) Ansgar, Dennis, Mattes, Emanuel, Andreas, Deike, Marcel und Sebastian. Frau Badri-Höher hält während unserer Reise in Kiel die Stellung. In Bologna wollen wir noch Lars  am Flughafen auflesen, der direkt von einer Konferenz aus Kanada zu uns stößt. […]